中国石油大庆石化职工发挥聪明才智“金点子”变成真金白银

时间: 2024-10-13 08:47:54 |   作者: 计量齿轮泵

  (谢文艳 记者 承诺)12月20日,北风刺骨,滴水成冰,大庆石化化工一部出产技能组值班长杨羽庆,在设备里顶着寒冷的北风,认真总结剖析电加热器体系运转规则。由杨羽庆牵头施行ABS设备模头尾气处理体系“电热联动”节电降耗项目,完成了安全环保和节能增效的“双赢”。

  ABS、SAN是大庆石化的标志性产品之一,这一些产品在从熔融体被揉捏成颗粒的过程中,会发生必定量的“尾气”,尽管浓度十分小,但也会对环境可以形成必定影响。

  跟着国家环保规范的日趋严厉,大庆石化第一时间投入资金,在2018年就建成投产了一套ABS设备尾气处理体系,这套体系经过催化氧化和选择性复原技能,将尾气中的苯乙烯、丁二烯、丙烯腈等有机物转化为二氧化碳、水和氮氧化物,完成了尾气的合格净化。

  运转这套体系,需求用电加热器将催化剂床层温度坚持在350℃以上,不过,尾气来时自身就带有温度,电加热器打个“辅佐”就可以了。但是本年以来,ABS设备降低了出产负荷,尾气少了,含有机物的浓度低了,加上冬天低温影响,催化剂床层的温度就降了下来。这时,电加热器就必须加大功率,坚持350℃以上的高温,每小时耗电超越800千瓦。

  为了让环保设备高功率运转,大庆石化化工一部出产技能组值班长杨羽庆,关于厂家供给的“温度规范”发生了质疑:非得到达350℃吗?尾气浓度低了,反响温度能不能也调低一些呢?带着这些疑问,杨羽庆对设备展开了查询剖析,探究提质增效办法,寻觅节能降耗的空间。

  具有丰厚专业相关常识和多年出产经历的杨羽庆,经过收集到的数据来进行证明,推测出床层温度还有下降空间。因为此前,体系坚持350℃以上运转时,净化后的尾气浓度就远远低于国家规定的目标,杨羽庆暗自思忖:“能不能将床层温度目标操控得再精密一些?!削减一度用电,便是节约下了真金白银。”

  所以,杨羽庆自动联系到催化剂厂家,一起参议“降温节电”的对策。充沛证明后,将催化剂床层温度目标修改到310℃,再经过操作上的精密调整,逐步探索床层温度的“下限”。

  因为体系的特殊性和环保作业的重要性,其DCS操作画面从始至终坚持在显示器前端。调整过程中,杨羽庆安排岗位职工实时调查,每小时展开一次记载,当令调整操作计划,确保了尾气合规的一起,降低了加热器电耗。

  在杨羽庆的带领下,经过车间全员的一起努力,电加热器的负荷由本来的80%降到了66%,床层温度由355℃降低到318℃,而净化尾气浓度依然远低于国家规定,彻底合格。从本年10月10日开端,项目正式投入运转,至今一个多月始终坚持平稳,提质增效效果显著。

  这台电加热器,每添加1%的负荷,相当于添加10千瓦的功率。经过优化调整,加热器负荷降低了14%,相当于每小时节电140度,依照工业均匀电价每度0.66元核算,一天就能省下2200多元,一个月便是6万多元。

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